山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂
1 提出问题
目前我厂卷烟机采用的在线激光打孔装置包括带测功器转角、单双行转换、单镜片转角、双镜片转角、激光分束等组件。烟支通过打孔轮时,激光打孔装置发出可控高能脉冲激光束,利用激光的相干性,把它聚焦成很微小的光点(直径小于1微米),这相当于“微型钻头”在烟支滤嘴上打出微小孔洞。
控制精度与符合性和稳定性有关,统计A牌号卷烟滤嘴通风检测数据,结果显示,平均合格率仅为96.45%,均值偏移量0.59%,标准偏差为1.59%,各项指标同比其他牌号存在一定差距,烟支滤嘴通风控制的符合性和稳定性均存在不足。
项目 | A | 其他 | 差值 |
合格率 | 96.45% | 99.16% | -2.71% |
均值偏移量 | 0.59% | 0.07% | 0.52% |
标准偏差 | 1.59% | 1.16% | 0.43% |
通过数据分析结论得知,泰山(琥珀)卷烟滤嘴通风率过程能力指数Cpk为0.69,过程能力偏低。
2 原因分析
根据卷烟工艺加工流程,从烟支卷制、滤嘴接装、激光束发射、滤嘴打孔、烟支分切等各加工工序,找出光烟圆度、烟支表面粉尘、烟支脉冲信号等因素,确定项目范围主要在烟支滤嘴打孔工序。
经过分析,找到三个要因,并制定相应对策。
3 方案实施
(1)对策实施
首先采用标准量棒对烟支成形通道进行校准,调整第一烙铁高度与量棒间隙为0.5mm;调整第二烙铁高度与量棒间隙为2.0mm;调整烙铁热风面与烟枪中心平行。其次,组织开展透镜距离梯度试验。结合实际操作经验,以0.50-4.25mm的透镜距离设置15个试验梯度,按照透镜调整步骤,松开紧固螺钉,向逆时针转动调整螺钉,直到不能转动为止(螺钉每转1圈,透镜距离增加0.5mm),顺时针每转动半圈各抽取内外排1个样本,每个样本烟支30支,按内外排检测烟支嘴通风率,绘制曲线图。
(2)对策验证
改进后针对镜透距离检查值绘制单值移动极差控制图,数据呈正态分布 且随机波动,无异常点出界及其他判异情况,镜透距离控制稳定。
4 效果检查
对策实施后,对效果进行检查,对收集到的数据进行分析,计算过程能力指数,CPK为1.02。
提高A牌号卷烟滤嘴通风控制精度,稳定卷烟焦油含量,提升卷烟内在品质,增强消费者满意度,为降焦减害工作打下良好基础。并绘制A牌号卷烟滤嘴通风度控制流程图,组织维修与操作工进行培训,明确烟支在线打孔技术关键及滤嘴通风调整的方法和步骤,确保A牌号卷烟嘴通风的符合性和稳定性。
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