大唐七台河发电有限责任公司 黑龙江省七台河市茄子河区154600
摘要
针对火电机组空预器漏风率高、硫酸氢铵(ABS)沉积导致的堵塞及腐蚀问题,本研究提出“不变形恒定漏风率密封技术”与“ABS自清洁技术”的耦合解决方案。通过热端密封结构优化与冷端热风循环系统设计,实现空预器漏风率降低与传热元件自清洁。依托4号机组空预器密封改造项目,实验表明:100%负荷下漏风率降低5.5%,50%工况漏风率由9.68%降至5.00%,年节约标煤1572吨,经济效益达148.32万元。研究成果为同类型机组空预器改造提供重要技术参考。
关键词:空预器漏风率;恒定密封技术;ABS自清洁;节能减排
1. 引言
回转式空预器是燃煤机组锅炉的关键设备,其漏风率直接影响机组效率与经济性。传统空预器因转子蘑菇化变形及ABS沉积问题,导致漏风率升高、阻力增大,长期运行后漏风率普遍超过设计值(7-10%)。现有技术主要通过密封结构改造或抑制ABS沉积单一方向优化,但难以兼顾长效稳定性与自清洁需求。本研究以大唐七台河4号机组为依托,提出密封技术与自清洁技术的耦合方案,旨在系统性解决空预器漏风与堵塞问题。
2. 研究背景与技术路线
2.1 问题分析
空预器漏风主要源于转子热态变形导致的密封间隙扩大,而ABS沉积加剧了传热元件堵塞与腐蚀。七台河4号机组空预器(型号:32 VNT 2200)投运后漏风率逐年上升,超低排放改造后ABS现象显著,漏风率达11%以上,亟需综合治理。
2.2 技术路线对比
国内外研究聚焦两类方向:
密封结构优化:通过刚性密封片改造减小间隙,但难以适应热态变形;
ABS抑制技术:通过喷氨优化降低硫酸氢铵生成,但无法消除已沉积物质。
本研究提出耦合技术路线:
不变形密封技术:基于热变形规律设计抗变形密封结构,保持冷/热态密封间隙恒定;
ABS自清洁技术:利用热风循环系统蒸发冷端硫酸氢铵,抑制沉积与腐蚀。
3. 研究方法与实施方案
3.1 不变形恒定密封技术
密封结构设计:在热端隔板上方安装抗变形密封片安装板,采用倾角密封片降低摩擦阻力(图1)。
热变形补偿机制:通过有限元模拟空预器转子膨胀量,优化安装板材质与固定方式,确保热态下密封片位置与冷态一致。
3.2 ABS自清洁系统
分仓改造:在二次风仓内增设再热分仓(图2),引入热二次风(温度≥200℃)循环加热冷端传热元件。
热风调控:采用变频风机调节风量,实时监测传热元件表面温度,确保硫酸氢铵完全气化。
4. 实验结果与分析
4.1 漏风率优化效果
改造后测试数据表明:
满负荷工况:漏风率由11.2%降至5.7%,降幅达5.5%;
50%负荷工况:漏风率由9.68%降至5.00%。
4.2 经济性与环保效益
节煤效益:年节约标煤1572吨,折合费用148.32万元;
减排效益:降低厂用电率0.19%,年减排CO₂约4200吨。
4.3 技术推广价值
本技术已规划在1、3号机组推广,预计全厂年节约成本超500万元。
5. 结论与展望
本研究通过密封技术与自清洁技术的耦合应用,显著降低空预器漏风率并延长设备寿命。未来需进一步优化热风循环系统的能耗比,探索智能化调控手段,以实现更高效的清洁能源利用。
附图与附表
图1 不变形密封片安装结构示意图
图2 空预器分仓与热风循环系统设计
通信作者:曲鸣,quming@163.com